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當前位置:首頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識 > 正文轉(zhuǎn)爐是煉鋼的主要冶煉容器,其爐齡直接影響著煉鋼的生產(chǎn)組織,因此轉(zhuǎn)爐爐齡是衡量轉(zhuǎn)爐煉鋼的一項綜合性技術(shù)經(jīng)濟指標。從1991年美國LTV鋼鐵公司使用濺渣護爐技術(shù),1995年我國采用此技術(shù)以來,轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)發(fā)生了質(zhì)的飛躍,爐齡有了大幅度提高,噸鋼爐襯消耗也大幅度降低。但是在國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能大幅過剩的今天,片面追求轉(zhuǎn)爐高爐齡是否值得,是一個值得商榷的問題。
某鋼廠轉(zhuǎn)爐爐齡與濺渣+爐修時間的對比圖
圖1 某鋼廠轉(zhuǎn)爐爐齡與濺渣+爐修時間的對比圖
某鋼廠轉(zhuǎn)爐爐役成本與爐齡關(guān)系圖
圖2 某鋼廠轉(zhuǎn)爐爐役成本與爐齡關(guān)系圖
圖1和圖2分別給出了某轉(zhuǎn)爐爐齡與濺渣+爐修時間的對比圖和爐役成本與爐齡關(guān)系圖。由圖可以看出,無論是在工作時間方面還是在耐火材料使用成本方面,轉(zhuǎn)爐都擁有經(jīng)濟爐齡(就是成本低、效益大的爐齡),再繼續(xù)提高爐齡,會大幅度增加濺渣成本以及噴補料、熱補料成本和爐修時間,從而使耐火材料使用成本隨著轉(zhuǎn)爐爐齡的提高而增加。
圖3給出了某鋼廠通過實際測量出鋼完畢后非濺渣狀態(tài)下的溫度下降曲線,濺渣狀態(tài)下從出鋼到濺渣完畢后的溫度下降約300℃,遠大于非濺渣狀態(tài)下的200℃溫降。煉鋼作為高能耗產(chǎn)業(yè),濺渣護爐技術(shù)對節(jié)能減排來說卻是不利的,不論是投入濺渣料,還是頂槍吹氣濺渣都會使轉(zhuǎn)爐溫降加快,增加轉(zhuǎn)爐的熱損失,從而間接造成能源損耗。同時,濺渣護爐需要使用大量濺渣護爐材料,主要是輕燒白云石材料,造成大量資源浪費和環(huán)境破壞。
非濺渣狀態(tài)下轉(zhuǎn)爐爐襯溫度變化
圖3非濺渣狀態(tài)下轉(zhuǎn)爐爐襯溫度變化
在冶金效果與成本方面,濺渣護爐過程中一些黏度大的熔渣留在爐底,致使爐底上漲。爐底上漲易堵塞底吹透氣磚,對復(fù)吹冶金效果影響很大。通常采用濺渣護爐技術(shù)后,底吹透氣磚的壽命均≤3000爐。這意味著從3000爐以后,復(fù)吹效果大大減弱甚至完全沒有。美國內(nèi)陸鋼廠在采用濺渣護爐技術(shù)后,吹煉低碳鋼終點的[%C]·[%O]平均為0.0043,這可以認為基本不再保留復(fù)吹轉(zhuǎn)爐那種明顯的冶金特征了。這也就是為什么日本和歐洲大部分鋼廠不想采用濺渣護爐技術(shù)的根本原因。另外,濺渣后,因為渣中TFe含量高,治煉時會造成燒鋼升溫和吹氧的比例上升,導(dǎo)致鋼水中[O]上升,從而影響鋼水質(zhì)量。另外,因為渣中S、P等有害元素富集,在冶煉時會增大冶煉難度,并增加相關(guān)輔料的加入量。造成成本增加,特別是對冶煉極低P和極低S的鋼種來說,可能因為渣中S和P帶來的不利影響,直接增加鋼種的冶煉難度或不能成功冶煉。
轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)組織要考慮鐵鋼平衡。在鋼廠設(shè)計時,采用1或2座轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)時,爐修時鐵鋼平衡造很難做到的,濺渣護爐工藝還是有意義的。如果在鋼廠設(shè)計時考慮3或4座轉(zhuǎn)爐生產(chǎn),在1座轉(zhuǎn)爐爐修時,其他轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)完全可以滿足鐵鋼平衡。因此,對于以冶煉精品鋼材為主的鋼廠來說,轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝就不是需要的。只能作為一種應(yīng)急情況下的補救手段,但設(shè)計時一定要把濺渣護爐設(shè)備考慮進去。
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